【摘要】试验研究了以无机物与有机物复合制取水泥助磨剂,水泥助磨剂对水泥强度、粉磨效率和水泥性能的影响。试验及应用结果表明该助磨剂适用于立窑和回转窑水泥熟料,能降低熟料用量、增加混合材的用量,显著提高水泥厂的经济效益。 关键词:水泥助磨剂,助磨机理,降低成本 在水泥粉磨过程中掺入少量水泥助磨剂,是降低磨机电耗,提高粉磨效率,增加产量的有效途径之一。近年来,关于助磨剂的研究已经引起业内的广泛关注。本文旨在介绍一种高效、能较广泛适用于水泥生产的水泥助磨剂。 目前,关于助磨剂的作用机理主要有三种理论,即:Rebinder的强度削弱理论,Marduher的颗粒分散理论和现代学者提出的薄膜理论。助磨剂使用的核心目的是:一、在保证水泥强度不下降前提下,降低熟料用量,激发混合材的活性,从而降低水泥成本。二、屏蔽小颗粒之间的黏附力和积聚力,起到分散物料的作用,使物料不易黏附于研磨体、隔离板等,从而提高粉磨效率,避免过粉碎现象,使物料粒度趋向均匀,以改善水泥的物理性能,节能降耗。 物料在粉磨过程中,由于化学键被破坏,物料颗粒表面存在断键,有机物极性助磨剂复合无机非极性助磨剂,可以吸附于物料颗粒表面或物料颗粒裂缝表面,使物料颗粒的表面张力降低,使表面层易磨,避免了物料颗粒吸引结成团块,改善水泥的流动性;另外,避免或减少了在料球粉磨过程中使物料颗粒的表面断键重新连接。 本文基于上述理论,研究了以有机物为主,复合无机物,制取一种复合高效水泥助磨剂,该助磨剂颜色为深棕色液体,也可以粉煤灰为载体制成粉剂。应用表明:该助磨剂具有非常理想的增强和助磨效果,可以大幅降低水泥成本。 1、试验 1.1主要原料 熟料采用立窑熟料和回转窑熟料,其化学组成见表1。助磨剂是我公司自发研制的TB-Ⅳ型助磨剂,该助磨剂是由2种有机表面活性剂和2种无机表面活性剂按一定比例复合而成(本试验采用粉剂);矿渣的质量分数为2.76;沸石的质量分数为1.64;石膏(SO3含量约为35%)。 1.2主要设备及仪器 试验采用Φ500mm×500mm磨机。细度及水泥性能等测试按现行标准的方法、仪器和设备进行。 1.3试验方法 将熟料、矿渣、沸石、石膏等原料经破碎后,取0.6~3mm的物料,物料组成按一定比例(见表2),混合均化,每组取料5 kg,在试验磨机中粉磨25 min,试验过程中磨机钢球的填充量和级配保持不变。 表1 材料 编号 熟料(%) 矿渣(%) 沸石(%) 石膏(%) 助磨剂(%) 1 96(立) 0 0 4 0 2 96(回) 0 0 4 0 3 75(立) 16 5 4 0 4 75(回) 16 5 4 0 5 63(立) 24 8 4 1 6 63(回) 24 8 4 1 2、试验结果 通过以上试验,得到如下数据: 表2 项目 编号 细度 凝结时间 安定性 抗折强度(MPa) 抗压强度(MPa) SO3(%) 初凝 终凝 3d 28d 3d 28d 1 3.1 3:16 5:24 合格 5.6 8.4 29.8 50.4 3.7 2 3.0 3:10 5:15 合格 5.8 9.0 30.7 52.6 3.6 3 3.0 3:05 5:05 合格 5.2 8.2 21.4 43.2 2.9 4 2.9 2:56 4:50 合格 5.4 8.9 22.2 44.6 2.7 5 2.4 2:12 3:49 合格 5.8 9.2 23.6 45.8 2.8 6 2.3 2:06 3:35 合格 5.9 9.3 24.2 46.4 2.6 从表2我们可以看到,在降低了一定的熟料,增加了混合材后水泥的强度亦有所提高。由此可见:TB-Ⅳ型助磨剂对混合材的活性具有一定的激发效果。 3、在生产中的应用 本助磨剂在生产中以生产32.5级水泥为例,其试验数据见表3。 表3 磨机规格/m 助磨剂(%) 台时产量 (t/h) 细度 强度(抗折/抗压) 凝结时间(h:min) 3d(MPa) 28d(MPa) 初凝 终凝 Φ2.2×6.5 (立窑熟料) 0 12.5 2.6 4.5/15.6 8.0/37.5 3:15 5:20 1 13.8 2.6 6.0/19.2 9.0/43.2 2:20 3:50 Φ3.0×11 (回转窑熟料) 0 36 3.0 5.5/17.4 8.9/39.1 3:10 5:10 1 40 3.0 6.5/20.6 9.5/45.3 2:10 3:43 由表3可知,在保持水泥细度相同的条件下,磨机台时产量提高了10%左右,因此单位电耗也相应的下降,早期强度和后期强度也有明显提高。 4、效益分析 以年产20万吨水泥为例,掺入本品1.0%后,其成本节省计算如下(熟料价格按200元/吨、混合材价格按35元/吨计算): 减少熟料用量12%,增加混合材掺量11% 每吨成本节省=水泥熟料单价×12%—混合材单价×11%—助磨剂单价×1%=200×12%—35×11%—1000×1%=10.15元/吨 全年成本节省=20万吨×10.15元/吨=203万元 通过以上分析我们可以看出,一家年产20万吨水泥厂在使用本助磨剂后,每年可以节省成本200万元左右,而这还不计算因台时提高单位电耗下降的部分,其经济效益可以说相当可观。 5、结论 通过以上试验及应用表明:本助磨剂对水泥的强度、粉磨效率都有所提高,适用于立窑和回转窑熟料。因本助磨剂可以降低水泥熟料用量,增加混合材用量,提高的水泥磨机的台时产量,降低了电耗,从而使水泥成本有了大幅的降低。又因混合材的用量增加,又起到了利废环保的作用。 参考文献: [1]王玉平,张天石,童光庆.复合助磨剂试验研究,[J].水泥,2002,(8):8-10 [2]张庆祥,蒋永波,黄曙.助磨剂原理及应用(一)[J].新世纪水泥导报,2002,(1):10—14. [3]张庆祥,蒋永波,黄曙.助磨剂原理及应用(二)[J].新世纪水泥导报,2002,(2):21-24. [4]SP Sivkov,et a1.Organo-mineral filler or cement proceeding of the 10th International Congress on the Chemistry of Cement[J].Gothenburg Sweden,1997,(2):20. |